简介:经过一系列的排查工作,我们发现控制柜内的驱动接线插头以及机器人本体到控制柜的动力线针脚均处于正常状态。在拔下一轴电机的动力接头后,我们发现1600一轴电机的转接线接头已经损坏,且电机接头出现了烧融的现象。……
当ABB IRB1600机器人手臂维修发出34318报警信号时,这标志着驱动变流器发生了饱和错误。这一错误往往与驱动单元的异常状况密切相关,可能是由于驱动变流器所承受的电流或电压超出了其设计的正常范畴,进而触发了变流器的饱和状态。
针对这一报警,应先聚焦于机器人的一轴,并按照报警信息的指引,逐一执行故障排除步骤:
- 细致地检查控制柜内部的驱动接线插头,确认其是否紧固无松动,校验接头的连接是否准确无误。
- 认真核查从机器人本体至控制柜的动力线针脚,确保没有发生错位现象。
- 对机器人本体的一轴电机进行详尽的检查,判断其是否处于正常的工作状态。
- 使用专业工具测量机器人本体线路的通断情况,以排除线路故障的可能性。
那么,ABB IRB1600机器人手臂维修驱动变流器饱和错误的常见诱因究竟有哪些呢?
- 输入电源的相位缺失是一个不容忽视的原因,它可能导致整流器无法稳定工作,进而诱发驱动变流器的饱和错误。
- 整流器的温度错误同样值得关注,无论是温度过高还是过低,都可能对驱动变流器产生不利影响,导致饱和错误的发生。
- 直流链路的短路错误也是一个潜在的威胁,它可能直接导致驱动变流器进入饱和状态。
- 如果驱动晶体管的电流超出了其额定范围,那么驱动变流器也可能会因此而出现饱和错误。
- 输入电源的缺失或不稳定同样可能对驱动变流器造成负面影响,引发饱和错误。
- 泄流电阻电路的故障,无论是开路还是短路,都可能导致驱动变流器饱和错误的出现。
- 如果驱动单元的类型无法被系统正确识别,那么也可能因此而导致驱动变流器饱和错误。
经过一系列的排查工作,我们发现控制柜内的驱动接线插头以及机器人本体到控制柜的动力线针脚均处于正常状态。在拔下一轴电机的动力接头后,我们发现1600一轴电机的转接线接头已经损坏,且电机接头出现了烧融的现象。
针对这一故障,制定了以下ABB IRB1600机器人手臂维修步骤:
- 初步检查:对机器人的各个部件进行细致的检查,确认其连接是否牢固,线路是否松动或断路。深入解读报警代码的具体含义,以便更准确地判断故障原因。
- 停机操作:在确保人员和设备安全的前提下,将机器人停机,为后续的检查和维修工作做好准备。
- 故障诊断:根据报警代码所指示的故障范围,对相关的部件或电路进行逐一排查。例如,检查马达、编码器、传感器等关键部件是否存在异常。
- 更换部件:一旦发现故障部件,立即进行更换。以马达为例,如果发现马达损坏,需将其拆下并更换为新的马达。
在ABB IRB1600机器人手臂维修完成后,为了确保其能够正常运行,我们还需要进行一系列的测试工作:
- 关节运动测试:通过操控机器人进行各个关节的运动,观察其是否流畅无卡顿,并留意是否有异常噪音的产生。
- 负载测试:模拟机器人实际工作时的负载情况,测试其在不同负载下的运行性能。
- 精度测试:通过编程让机器人执行一系列精确的动作,检验其运动精度和重复性是否达到设计要求。
- 通信测试:验证机器人与其他设备(如PLC、上位机等)之间的通信是否正常稳定。
- 安全功能测试:对机器人的安全功能进行全面测试,包括紧急停止按钮、安全门开关等是否灵敏有效。
- 工具测试:检查机器人末端执行器(如夹爪、焊枪等)的功能是否完备且正常。
在进行这些测试时,应详细记录每一项测试的结果,并与机器人的原始性能指标进行逐一对比,以确保机器人的整体性能没有发生下降。一旦发现任何问题或异常,应立即进行调整和修复,以确保机器人的稳定运行。
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